我车间日前有两台连铸机生产线,均为奥钢联图纸设计,一机一流立弯式板坯连铸机,浇铸半径R8m,1#机于88年投产,2#机于95年打投产,现均达到设计生产能力,每天每台机子产量均在2000T以上。两台连铸机采用干油站集中供油润滑方式,其特点润滑设备先进,润滑点多,管线长,工作温度高,工作时润滑脂处于水淋状态,设备的工作环境比较恶劣,因而其使用的润滑油有较高的要求。
①耐高温,设备工作环境温度高达900℃,因此要求油脂有较高的耐高温性能。
②抗水淋性,1#、2#机二冷室采用水冷系统,要求油脂在有水冲刷的情况下,有较高的附着能力,并保持对润滑部位良好的润滑作用。
③有良好的抗磨性能。
通过有关资料介绍,脲基脂能够满足以上恶劣工况下的正常工作,脲基脂有特殊的晶体结构和胶体结构,对金属表面的附着力较强。强的附着力导致生成稳定的有机物层,从而防止了金属的直接接触,因此脲基脂有着较其它脂类更优良的润滑性能。脲基脂润滑过的轴承滚动表面,形成氧化铁层,该氧化层导致表面染色现象。氧化铁表面膜引起摩擦系数减小和磨损的降低,这就是脲基脂的润滑机理。
鉴于我车间原用脂在抗水淋性,抗乳化性方面的不足,我们决定在连铸机上试用脲基脂。
一、在2#机上使用情况
从四月二十三日起,我们开始在2#连铸机的主机系统和出坯系统试用脲基脂,使用该脂之前,拉矫力较大为80—85T,使用后,拉矫力逐渐降低,两天后拉矫力降为55T,并维持50—55T拉矫力30多天至定检。七月八日,2#机的四个润滑系统全部采用脲基脂,使用脲基脂后,润滑状况明显改善,使用该脂前,2#机每月都要因为拉矫力大要检修一回,换扇形段3—5个,使用该脂后,六月四日、七月二十日、九月十五日进行换段检修,除8月16日事故更换了段外,平均检修周期延长到一个半月左右,已达到无检修连续拉钢1200炉,8万吨的生产记录。
二、在1#连铸机上的使用情况
从8月2日开始,我们在1#连铸机的主机系统采用脲基脂,采用后,1#机运行平稳,拉矫力减缓,各润滑点润滑良好,维修低拉矫力至14日,检修后又维修低拉矫力生产至26日,为时12天,较以往每周因为拉矫呼大必须停机检修换辊,检修的周期延长了近1倍,9月10日,1#机检修后我们在1#机全部系统中采用脲基脂润滑一直使用至今,拉矫力一直维修在刚检修后的低拉矫力状态,拉矫力确有降低,已经连续生产12天,拉钢460炉,计3万吨,并且有可能达到三周低拉矫力拉钢无检修的生产记录。
1#、2#机下线检修理的扇形段、弯曲段、结晶器和辊子,在检修区打下轴承后观察到各润滑点供油充分,油膜明显,油脂色泽正常,无变质现象,管线无结焦、无炭化,该脂在使用过程中,泵压稳定未发现管路堵塞,分油器柱塞卡死现象,并且该油脂纯净度良好,使用过程中未发生机杂原因故障。
三、经济效益
①使用该脂后,用脂量减小,使用脲基脂以前,1#机每个月要消耗润滑脂26—28桶,2#机每月要消耗润滑脂22—24桶。使用脲基脂,从4月23日,2#机主机、出坯系统使用算起,到7月8日,2#机全部采用脲基脂,8月2日1#机主机用脂18桶,2#机用脂16桶。按此计算,算月油脂消费可节约1.5万元。
②占用生产时间减少。
1#机原来需每周检修一次,使用脲基脂后,可实现每两周定检一次按此计算,一个月可节约两次检修时间,一次按8小时计算,共计16小时,用此16小时进行生产,可生产24炉钢,1炉按65T计,可生产1560吨,按每吨钢增效100元,可增效15.6万元。
③检修费用降低。
1#机原来每周检修一次,换辊10根左右,使用脲基脂后,每月只需检修两次,少换辊20根,按每根辊子损坏轴承两盘计,每盘轴承平均价格为1000元,可节约费用2000元/根,检修一要辊子的人工费为500元,即每月节约费用(2000+500)*20=50万元。
2#机原来每月检修一次,换扇形段3-5个,使用脲基脂后每个半月检修一次,按此计算,每个月少换段2-3个,每个扇形段每次检修平均更换2根辊,按每根辊换2盘轴承计,每盘轴承平均价格为1200元,每月可节约轴承费用1万元左右。每个扇形段的检修人工费为7000-8000元,即每个月2#机扇形段可节约费用3万元。
以上三项,每月可节约费用1.5+15、6+3、9+5+3=29万元,除此以外,由于检修时间减小,检修人员的劳动强度大大降低。
通过脲基脂在1#、2#机上007A的试用,我们感到我们的设备运行状态此以前有明显好转,减少了检修的工作量,并且取得了明显的经济效益。
经过几个月的实验,我们认为,脲基脂在连铸机设备上的应用是可行的,而且也是适合于连铸机恶劣工况条件工作的新型润滑脂。